中國慶華寧夏消息(鄧國強)寧夏集團選煤公司是一座礦井型選煤廠,設計為塊煤重介工藝和末煤浮、洗選工藝。投產2年多以來,由于韋二礦的地質條件復雜、煤層薄、斷層多、煤質變化波動大,導致生產成本日益增加。針對此情況,選煤公司通過多方走訪并多次召開生產成本分析專題研討會,采取多項措施使生產成本降低,達到了預期范圍。
首先在配煤環(huán)節(jié)徹底擺脫了原有的低效率洗選法。選煤廠入洗的原煤主要有自產原煤和外購原煤兩種,由于下游煉焦所需精煤對指標要求較高,因此各種原煤在入洗之前都必須根據(jù)各自的指標性進行配比入洗。原有的配比方法由裝載機根據(jù)方案進行配比,此方法的劣勢是增大了裝載機的工作時間、車輛磨損、燃油消耗等,導致開支比較大。改進后的方法是將不同種類的原煤分別堆放在四個受煤坑附近,生產時直接啟動相應煤坑中的往復式給料機,通過變頻器來控制各煤種的入洗量。這一方法既節(jié)省人力,又最大化地降低了裝載機的工作負荷,僅節(jié)省的燃油一項,就可達到3000元/千噸。
其次,在精煤出廠環(huán)節(jié)大大地提高了放倉效率。由于精煤倉容積較小,精煤本身水分較高,所以在精煤放倉時經常出現(xiàn)精煤粘倉的情況,影響精煤的出廠效率。現(xiàn)在,通過在精煤倉加裝空氣炮,通過空氣炮獨有的空氣射流動力,徹底杜絕了這一現(xiàn)象,從而大大地提高了精煤出廠效率。保證了下游煉焦用煤的正常供給,并且不會由于精煤倉容積小而影響洗煤正常生產。
在生產控制環(huán)節(jié),管理得當也能產生效益。由于洗煤廠設備較多,既有手動控制、也有集中控制,且操作人員文化程度不同,在以往的生產中,故障不斷,嚴重影響正常生產?,F(xiàn)如今通過對人員合理布局,將關鍵設備交付給文化素質較好且經驗豐富的崗位能手,通過“傳、幫、帶”舉措使得其他員工也能順利操作關鍵設備并減少損耗。
另外,公司還建立了機電設備管理系統(tǒng)、設備檔案等方法,對設備維修、更新、改造計劃進行精細化管理,根據(jù)設備檔案和檢修記錄制定大、中修計劃及技改項目,對設備狀態(tài)一目了然,便于協(xié)調指揮生產。通過自行修訂的《崗位職責》、《崗位通則》、《安全技術操作規(guī)程》等一系列標準和制度進行培訓,提高員工素質,造就專業(yè)技術人才和崗位技術能手三級人才隊伍,真正實現(xiàn)人盡其才、才盡其用,從而達到了工作效果的最佳化。
通過上述系列措施,寧夏集團選煤公司從一點一滴做起,從小事做起,從細節(jié)入手,克服一切不利因素,真正在生產管理中走向了“創(chuàng)效益、求發(fā)展”的快速發(fā)展通道。
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